姜汉标,只为把好那扇门 | |||||
煤炭资讯网 | 2007-12-18 9:24:35 要闻 | ||||
据不完全统计,该矿大井罐笼每日升降人员3200人次,井口把勾工平均每班拉罐帘1200多次,具体负责罐人和车的进出以及发动开车信号,劳动强度比较大大。同时,他们的作业地点离井口近,存在一定的安全风险。为解决好这些问题,姜汉标新型自动罐帘门的构想应运而生。他首先对井口把勾工的工作程序进行了调查研究。调查中,他发现把勾工大部分时间都在重复同一个动作:打开罐帘、关闭罐帘、发送开车信号。实际上,这一机械的程序化工作没有任何技术含量,完全可以由机械完成。有了这一想法,加上他出色的技术特长,接连几个休息日,姜汉标拿出了初步的设计方案。在工区技术人员的协助下,制作了滑块,在罐笼内顶部安装了一台12V的支流电机和一个蓄电池,通过遥控控制装置,控制直流电机工作,带动滑块上下滑动,实现罐帘开闭的自动化。自动罐帘门组装完毕后,试验一次成功。这次成功也让他欢欣鼓舞,涨足了信心,自动罐帘门很快在井口投入使用。 试验的成功终究属于试验,只有经得住现场复杂工作情况的考验才算是真正的成功。自动罐帘门投入使用后不久,问题暴露的越来越多:三层罐笼六组直流电动机、蓄电池共重108公斤,加大了罐笼的附加重量;直流电机和蓄电池组占用空间,使本来2.2米高度的罐笼可使用空间降低到只有1.95米,给装载超高物料、设备时造成了很大影响;安装多个罐帘门,遥控装置性能不稳定,容易出现误操作,有较大的安全隐患存在……看到自己辛勤的劳动成果存在着这样多的问题,姜汉标又恨又喜,恨的是自己没有太多地考虑井口的实际,致使研究成果与实际脱节;喜的是隐患发现的早,可以通过技术手段及时改善。姜汉标又一次定下心来,针对问题,继续攻关。在不增加罐笼的附加重量的情况下,改变了以前采用蓄电次池供电,直流电机提供动力的驱动模式,使用了行程1.6米的风缸。两侧的风缸采用并联的方式,由电磁阀控制,控制按钮设在信号室。按动按钮后,在风力的推动下,风缸同步收缩,钢丝绳带动滑块将罐帘托起;风缸同步拉伸时,在罐帘门重力带动下,滑块自由落下,完成了罐帘的一个开闭过程。 改良的罐帘门自动升降装置投入使用后取得了很好的成效,降低了把勾工的劳动强度,提高了矿井提升系统的运行效率。姜汉标本人的《自动罐帘门的研制与应用》也因此获得了该矿第三届技师论坛优秀论文的一等奖。
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